近年來,隨著子午線輪胎的高速發(fā)展,作為輪胎主要骨架材料的鋼簾線需求量不斷增加。2010 年我國鋼簾線用量突破60 萬t,需消耗潤滑劑6 000~7 000 t,產(chǎn)生大量潤滑劑廢液。潤滑劑廢水成分復(fù)雜,污染物濃度高,處理難度大,該種廢水的處理是鋼簾線企業(yè)污染治理的難題。
潤滑劑廢水含有大量乳化油、溶解性有機物與絡(luò)合態(tài)重金屬,廢水排放將造成嚴重的生態(tài)污染與環(huán)境危害〔1〕,因此被列入《國家危險廢物名錄》。目前在國內(nèi)此類潤滑劑廢水處理的相關(guān)報道較為少見〔2, 3〕。國外研究者的處理方法主要有破乳法、還原法、電化學(xué)法、膜分離法等〔4, 5, 6, 7, 8〕。
1 廢水水質(zhì)及水量
廢水來源于某大型鋼簾線企業(yè)電鍍拉絲工藝中的濕拉工藝,主要有兩種潤滑劑廢水:分別為FP 潤滑劑廢水與ADMU 潤滑劑廢水。兩種廢水水量較小,但成分復(fù)雜、污染物濃度高、處理難度大。水質(zhì)水量特征具體如表 1 所示。
兩種廢水需在處理后與綜合電鍍廢水混合排放,預(yù)期處理目標為出水COD<500 mg/L,Cu<1 mg/L,Zn<5 mg/L。
表 1 潤滑劑廢水水質(zhì)及水量
2 工藝流程簡介
2.1 工藝選擇
藥劑破乳是廢水中乳化油的常用處理方法,其中又分酸化法、鹽析法、混凝法等。筆者經(jīng)小試論證后采用硫酸鋁混凝法對潤滑劑廢水進行破乳處理,利用混凝劑(如硫酸鋁)的吸附架橋作用,與微粒油珠結(jié)合成為聚合體沉淀,從而實現(xiàn)水油分離。
兩類潤滑劑廢水的COD、銅和鋅重金屬濃度較高。其中COD 主要由乳化油與溶解性有機物組成,破乳法和生化法分別是兩種污染物最經(jīng)濟實用的處理工藝,因此首先考慮采用破乳法將大部分乳化油去除,再用生化法處理其余溶解性有機物。鑒于高濃度重金屬可能對生化處理中的微生物產(chǎn)生毒害抑制效果,因此在生化處理之前需去除絡(luò)合態(tài)重金屬銅。
在潤滑劑廢水中,銅主要以Cu2+與有機物絡(luò)合存在,去除困難。去除絡(luò)合態(tài)重金屬銅的常用方法有硫酸亞鐵還原法、硫化鈉沉淀法、Fenton 氧化法等??紤]到硫化鈉危險性較大,F(xiàn)enton 氧化法成本過高,故采用了硫酸亞鐵還原法。硫酸亞鐵中的二價鐵離子(Fe2+)具有還原性,在pH=2~3 時,能將水中的Cu2+還原成Cu+,而Cu+無法形成穩(wěn)定的絡(luò)合物,在pH 調(diào)節(jié)至堿性后與鐵離子鋅離子等共沉淀。
生化法去除溶解性有機物是工業(yè)廢水處理中常用方法,大多采用A/O 工藝。但由于該潤滑劑廢水COD 過高,破乳處理后仍在20 000 mg/L 左右,因此采用IC 厭氧反應(yīng)器作為預(yù)處理工藝,IC 厭氧反應(yīng)器高徑比大、有機負荷高,可適應(yīng)高濃度的有機廢水。后續(xù)采用兩段A/O 工藝,并延長停留時間,最大程度降解廢水有機物。
因此,可采用“破乳法去除乳化油—還原法去除重金屬—多級生化去除有機物” 的組合工藝處理潤滑劑廢水。工藝主要由以下組成:
(1)破乳法去除乳化油:廢水加入混凝劑硫酸鋁后攪拌進行破乳處理,破乳后乳化油隨著混凝沉淀得到去除。
(2)還原法去除重金屬:將破乳處理后的廢水調(diào)節(jié)pH 至3,加入硫酸亞鐵進行還原反應(yīng),然后加堿調(diào)節(jié)pH 至10 左右使重金屬沉淀。
(3)IC 厭氧生物處理: 經(jīng)預(yù)處理后的廢水仍含有大量溶解性有機物,COD 在20 000 mg/L 左右。采用高容積負荷的IC 厭氧反應(yīng)器可有效降解部分有機物,減輕后續(xù)生化反應(yīng)負荷。
(4)A/O 工藝:經(jīng)過厭氧生物處理的廢水,分別在水解酸化池與好氧反應(yīng)池中經(jīng)過生物處理進一步降解有機物,經(jīng)過兩段A/O 工藝處理后廢水COD基本得到去除,可與廠區(qū)其他低濃度廢水混合后排放。
2.2 主要處理單元簡介
通過分析廢水水質(zhì),參考國內(nèi)外的相關(guān)報道,結(jié)合小試進行模擬,確定工藝流程如圖 1 所示(實虛線表示污泥處理流程)。
圖 1 潤滑劑廢水處理工藝流程
主要處理單元如下:
(1)批處理反應(yīng)器:FP 潤滑劑廢水與ADMU 潤滑劑廢水分別在調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水質(zhì),然后提升至批處理反應(yīng)器,采用序批式反應(yīng)進行破乳與重金屬沉淀處理。處理后的廢水(混有大量重金屬污泥)提升至廂式壓濾機中進行泥水分離后出水進入中間水池。FP 潤滑劑廢水與ADMU 潤滑劑廢水分別配置一套批處理反應(yīng)器與壓濾機,出水統(tǒng)一進入中間水池。
(2)氣浮系統(tǒng):批處理出水由中間水池提升至氣浮系統(tǒng)進行連續(xù)式處理,前段分別加入重金屬捕集劑與混凝劑,深度去除重金屬與乳化油,后段通過加壓溶氣氣浮將浮渣分離后出水。
(3)IC 厭氧反應(yīng)器:氣浮出水進入IC 厭氧反應(yīng)器,降解部分有機物。
(4)兩段A/O 組合池:IC 厭氧出水進入兩段式的A/O 組合池,分別經(jīng)過水解酸化池、好氧生化池、沉淀池處理。處理出水重金屬達標,COD<500 mg/L,可與該廠區(qū)綜合廢水混合后排放。
(5)污泥處理系統(tǒng):由廂式壓濾機脫水后外運填埋。每座批處理反應(yīng)器單獨配套一臺,生化剩余污泥與氣浮浮渣收集至污泥池后共用一臺。
工藝全程實現(xiàn)電氣自動化控制。
2.3 主要構(gòu)筑物設(shè)計及運行參數(shù)
主要處理單元及其工藝參數(shù)如表 2 所示。
表 2 主要處理單元及其工藝參數(shù)
2.4 工藝特色
(1)處理方法合理,工藝完整。拉絲潤滑劑廢水成分復(fù)雜,污染物濃度高,處理難度大。國內(nèi)外相關(guān)報道針對該類廢水提出了一些初步處理途徑,但未能提供徹底處理此類廢水的完整工藝。本工程借鑒先進經(jīng)驗,結(jié)合小試模擬,提出了一套完整的潤滑劑廢水處理工藝。
(2)物化處理組合工藝。潤滑劑廢水中的乳化油與高濃度重金屬會嚴重影響生化系統(tǒng)處理效果,需在前端經(jīng)物化方法徹底去除。本工藝在批處理反應(yīng)器中進行破乳與還原反應(yīng),去除大部分乳化油與絡(luò)合態(tài)重金屬。并進入氣浮系統(tǒng),加入重金屬捕集劑與混凝劑后通過氣浮分離浮渣,保證乳化油與重金屬的去除。
(3)多級生化處理工藝。潤滑劑廢水經(jīng)物化處理后仍含有大量溶解性有機物,高負荷的IC 厭氧反應(yīng)器可較好地適應(yīng)高濃度有機廢水,降解部分有機物,并減輕負荷,以利于后續(xù)好氧生化處理。IC 出水后采用A/O 工藝,進一步降解有機物。經(jīng)過多級生化處理,出水COD 降至500 mg/L 以下,與廠區(qū)綜合廢水混合后即可達標排放。
(4)工藝全程實現(xiàn)電氣自動化控制。潤滑劑廢水組合工藝處理單元多、流程復(fù)雜,但實現(xiàn)電氣控制后,廢水提升、藥劑投加、設(shè)備運行等流程均可自動完成,準確性高,節(jié)省人力,處理系統(tǒng)運行穩(wěn)定。
3 處理效果
該工程2012年2 月建設(shè)完成,同年5 月系統(tǒng)調(diào)試基本完成,實現(xiàn)穩(wěn)定運行。
5 月份各工段水質(zhì)每日連續(xù)監(jiān)測,取5 月1 日至5 月10 日數(shù)據(jù)做平均,結(jié)果如表 3 所示。
表 3 各工段出水水質(zhì)
4 運行成本分析
該廢水相關(guān)處理設(shè)施總功率為101.36 kW,實際每日耗電量約為707.2 kW·h,電耗費用為9.42元/ m3?,F(xiàn)場實行三班制,每班2 人,人工費0.8 元/m3。藥劑費(主要為硫酸亞鐵、硫酸鋁、片堿、PAM)為23.3 元/ m3,合計運行費用33.42 元/m3。由于該廢水屬于高濃度有機廢水,處理單元多、藥劑使用量大,因此處理費用高于一般工業(yè)廢水。具體參見http://www.dowater.com更多相關(guān)技術(shù)文檔。
5 結(jié)語
介紹了高濃度潤滑劑廢水的組合處理工藝。為克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,填補國內(nèi)該領(lǐng)域的空白,提出了一種方法合理、工藝完整、處理效果好的組合工藝。
采用該組合工藝處理拉絲潤滑劑廢水,出水重金屬基本得到去除,Cu<1 mg/L,Zn<1 mg/L,COD 降至500 mg/L 以下,與廠區(qū)綜合廢水混合后即可達標排放。
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廢水處理之化工廢水處理工藝
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